【献礼百年 铁军出列】勇攀高峰的“技术大拿”---傅旭
发布日期:2021年08月23日

  傅旭,现任一汽铸造成都有色铸造分公司重力铸造车间主任师。先后荣获成都事业部优秀共产党员、铸造公司功勋员工、铸造公司铁军青年等荣誉称号。

  一、服务大局,他是新产品调试的“带头人”

  傅旭作为车间工艺技术负责人,面临车间产品种类多、生产任务紧、质量要求高的复杂局面,迎难而上,他参与了车间所有产品从试制到批产全过程的调试改进工作,带领团队完成了6款EA211系列缸盖产品、4GB三代缸盖、2款红旗电机壳调试和批产任务。面对产品样件调试和前期批产阶段任务重的情况,傅旭都会主动放弃休息时间,带头参与调试任务,例如4GB三代缸盖调试时,通过合理组织各方资源,放弃休假时间,仅用了不到一周时间就顺利完成相关调试生产任务,保证了发货能力。

  二、勇挑重担,他是提升关键工序节拍的“排头兵”

  2020年,4GB与EA211共线生产降低了EA211缸盖产能,现场生产节拍不能满足客户要货需求,浇注工序产能亟待提升。傅旭挺身而出,主动肩负起产能提升任务,立下了“缸盖凝固周期时间降低10s以上”的“军令状”。为保证产品质量,傅旭扎根现场,对降低凝固周期时间带来的风险做了细致识别、分析,最终确定了R3/R4取件限位改造、增设风冷装置、增加通水流量等改造方案,同时严密监测产品质量状态,最终实现凝固周期时间降低40s,生产节拍提高10%以上,高标准完成了关键工序提效任务。

  三、深耕现场,他是攻克质量难题的“领头雁”

  傅旭作为车间质量管理负责人,在产品质量信息传递方面狠下功夫。他自学大数据知识,在车间自主搭建质量信息管理系统,解决了信息孤岛、数据分析慢等问题,能及时发现质量异常趋势并采取措施。此外,通过不断攻关解决质量top专项问题, 如通过优化端模结构、调整冒口结构、更改芯盒排气方式等措施解决了水套断芯、顶面缩松等问题,EA211缸盖系列产品综合废品率从开始的10%降低至现阶段的1%以内,4GB缸盖产品从初期20%降低至现阶段2%以内,产品质量表现得到客户好评。

  四、深入挖潜,他是降本增效的“践行者”

  傅旭高度关注缸盖成本情况,发现铝液、原砂、树脂等原辅材成本占缸盖总成本的60%以上,为提高产品利润,他在降低原辅材使用方面绞尽脑汁,计策频出。通过反复实验、摸索,傅旭带领团队完成了降低缸盖冒口高度、减小排气侧暗冒口、进气侧凸台减重等降低铝液使用量改进工作,实现铝液使用量降低1.2kg/件。此外,在保证砂芯强度前提下,减少砂芯芯头处的原砂用量,降低树脂加入量,先后完成了大水套减重、进气道减重、取消底框芯等改进项目,实现砂芯降成本。

  当前,电机壳和副车架产品是车间的重点攻关产品,傅旭逐渐将目光聚焦到电机壳和副车架上来,确立了“E111电机壳工艺优化”、“副车架批量生产工艺开发”等项目,他将继续在岗位上发挥党员的先锋模范作用,率先垂范,引领广大员工为分公司经营发展献计献策、岗位建功。

【审核】屈旭光

【终审】李庆维

【责任编辑】:齐鑫
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